机械维修是保障生产稳定运行的关键。机修工作总结不仅是对过去工作的回顾,更是提升技能、优化流程的基石。它旨在系统梳理经验,发现问题,传承技术,为未来工作指明方向。本文将提供多篇不同侧重的范文,以供参考。
篇一:《机修工作总结》

(综合性年度工作汇报式范文)
引言
本年度,在公司领导的正确指导和各部门的紧密配合下,我作为机修团队的一员,始终秉持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,立足本职岗位,兢兢业业,勤奋实干,以保障生产设备稳定、高效运行为核心目标,圆满完成了各项维修、保养及技术改进任务。回首过去一年的工作,既有顺利完成任务的喜悦,也有攻克技术难题的艰辛;既有个人技能的显著提升,也认识到团队协作的重要性。现将本年度个人工作情况进行系统性梳理和总结,旨在回顾成绩,反思不足,明确未来努力方向,为公司新一年度的生产目标贡献更大力量。
一、 年度核心工作任务完成情况
本年度,我主要负责A、B两个生产车间的设备维护、故障排查与日常保养工作,涉及设备类型包括数控加工中心、自动化装配线、液压冲压设备及各类辅助系统等。全年工作可概括为以下几个方面:
(一) 日常巡检与预防性维护工作的落实严格按照公司设备管理制度和预防性维护计划(PM),对所辖区域内的全部设备进行周期性巡检与保养。1. 巡检工作: 坚持每日两次对关键设备进行“望、闻、问、切”式的巡查,重点关注设备运行状态、异响、异味、温度、压力、液位等关键参数,并认真填写巡检记录表。全年累计完成巡检超过600次,发现并处理潜在隐患150余项,如及时发现某加工中心主轴冷却液循环不畅问题并进行管道疏通,避免了主轴因过热而损坏的重大风险;提前预警某冲压机液压油乳化现象,并协调更换液压油与密封件,防止了液压系统整体性能下降。2. 保养工作: 严格执行周、月、季、年度保养计划。全年主导或参与完成了全部设备的周期性保养工作,包括但不限于:更换润滑油、清洗滤网、紧固螺丝、校准传感器、清洁电气柜、检查传动链条与皮带张紧度等。通过细致的保养工作,设备的基础状态得到有效保障,非计划停机时间较去年同期下降约15%。特别是在季度保养中,对自动化装配线的机器人关节进行了全面的润滑与间隙调整,显著提升了其定位精度与运行平顺性。
(二) 紧急故障抢修与根本原因分析作为一线机修人员,快速响应并高效处理突发设备故障是我的核心职责。1. 响应与效率: 全年累计处理紧急故障报修超过200起,平均响应时间控制在10分钟以内,平均修复时间(MTTR)控制在2小时以内,有力保障了生产计划的顺利进行。面对生产线上的“红灯”,始终做到第一时间赶赴现场,冷静分析,果断处置。2. 典型案例处理: * 案例一:B车间核心数控加工中心死机故障。 某日上午,设备在加工过程中突然死机,控制面板无任何响应。在初步判断电源系统正常后,我通过查阅电气图纸,系统地检查了PLC输入/输出模块、伺服驱动器状态指示灯以及各控制线路。最终发现是由于一个位置传感器的连接线缆因长期往复运动导致内部断裂,造成信号丢失,触发了系统保护。通过更换该线缆,设备在1.5小时内恢复正常生产,避免了该关键工序的长时间停滞。 * 案例二:A车间大型液压冲压机压力不稳。 该设备出现压力波动大、无法保压的问题,严重影响产品质量。起初怀疑是比例阀或溢流阀故障,但更换后问题依旧。我没有止步于此,而是与同事合作,对整个液压系统进行了地毯式排查,从油泵、蓄能器到各个执行油缸。最终通过压力表分段测试,锁定问题根源在于主油缸内部活塞密封圈老化磨损,导致了严重的内泄。我们团队连夜组织更换密封件并进行系统调试,次日清晨设备即恢复稳定运行。3. 根本原因分析(RCA): 对于每一项重大或重复性故障,我坚持不仅要“治标”,更要“治本”。在修复后,我会详细记录故障现象、排查过程、解决方案,并深入分析其根本原因。例如,针对上述传感器线缆断裂问题,我向设备部门提交了技术改进建议,建议为该类运动线缆加装拖链或更换为更高柔性的专用电缆,该建议已被采纳并逐步实施。
(三) 参与设备大修与技术改造项目除了日常维保,我还积极参与了公司组织的设备升级改造和年度大修项目。1. 年度大修: 在为期两周的年度停产大修期间,我主要负责3台老化冲压机的精度恢复项目。工作内容包括解体检查、更换磨损的导轨与轴承、重新刮研配合面、调整各项几何精度等。通过精细的装配与调试,使这几台设备的冲压精度恢复到出厂标准的90%以上,大大提升了产品合格率。2. 技术改造: 参与了“自动化装配线上料机器人适应性改造”项目。原有的上料机械手只能适应一种规格的物料,换产时需要长时间手动调整。在项目经理的带领下,我们通过加装视觉识别系统和可编程夹爪,并配合修改控制程序,成功实现了机器人对多种物料的自动识别与抓取。我主要负责新硬件的机械安装、线路连接和初步的动作调试,为项目的成功贡献了力量。
二、 个人成长与能力提升
回顾一年的工作,我在思想认识、专业技能和综合素质上都取得了长足的进步。1. 专业技能深化: 通过大量的实践操作和对复杂故障的钻研,我对液压系统、伺服控制系统、PLC编程逻辑的理解更加深入。从过去单纯依赖经验判断,到现在能够熟练运用万用表、示波器、液压测试仪等工具,结合设备图纸和技术手册进行科学、系统的诊断,解决问题的能力和效率显著提升。2. 学习与拓展: 我利用业余时间,系统学习了有关设备预测性维护(PdM)的相关知识,如振动分析、红外热成像等技术。虽然目前公司尚未全面推行,但我相信这些知识储备将为未来的设备管理升级打下基础。同时,我也积极参加公司组织的各类安全培训和供应商技术交流会,不断更新知识库。3. 团队协作与沟通: 我深刻认识到,现代化的设备维修工作绝非单打独斗。在多次抢修和项目中,我与电气工程师、操作工、生产班长等同事紧密协作,通过有效的沟通,共同制定方案,协同作业,大大提高了工作效率。我学会了更好地倾听操作人员对设备异常的描述,也学会了更清晰地向团队成员表达我的诊断思路。
三、 存在的问题与不足
在肯定成绩的同时,我也清醒地看到了自身存在的不足之处:1. 知识体系的广度有待加强: 我的强项主要集中在机械和液压领域,对于一些高端数控系统、工业机器人底层算法等“高精尖”技术的掌握还不够深入,遇到相关复杂问题时,有时还需要依赖外部技术支持。2. 工作总结与文档记录的规范性需提升: 忙于现场抢修时,有时会忽略对维修过程的详细、规范记录,导致一些宝贵的经验未能及时沉淀为标准化的维修案例,不利于知识的共享和传承。3. 前瞻性与创新性思维略显不足: 大部分工作仍属于被动响应式维修,在主动提出设备优化、节能降耗、提高设备综合效率(OEE)等方面的创新性建议还不够多,思考的深度和系统性有待提高。
四、 未来工作计划与展望
针对以上不足,并结合公司未来的发展方向,我为下一年度的工作制定了如下计划:1. 持续深化学习: 计划系统性地学习一到两种主流PLC(如西门子S7-1200/1500)的编程与诊断,并报名参加相关的线上或线下培训课程。同时,将继续关注行业前沿技术,特别是工业物联网(IIoT)和设备健康管理方面的知识。2. 完善工作方法: 建立个人维修案例库,对每次处理的典型故障,都按照“问题背景-分析过程-解决方案-总结反思”的格式进行标准化记录。争取做到图文并茂,条理清晰,并定期与团队成员分享,共同进步。3. 强化主动性思维: 在完成本职工作的基础上,选择一到两台关键设备作为试点,深入分析其运行数据和历史故障记录,尝试提出至少一项具有可行性的预防性维护优化建议或小的技术改进方案,并进行效益评估。4. 加强跨部门协作: 更主动地与生产、工艺等部门沟通,了解他们的生产需求和设备使用痛点,从维修的角度提供支持和建议,共同致力于提升整体生产效率。
总之,过去一年的工作是充实而富有挑战的。我将把这些经验和教训作为宝贵的财富,在新的一年里,以更加饱满的热情、更加严谨的态度、更加专业的技能,投入到机修工作中,为公司的持续发展和生产的稳定顺行保驾护航,努力成为一名技术过硬、勇于担当的优秀机修工程师。
篇二:《机修工作总结》
(技术案例深度剖析式范文)
主题:关于7号高速冲床周期性异响及精度下降故障的排查与根治
一、 案例背景与问题陈述
1.1 设备信息 * 设备名称: 7号高速精密冲床* 设备型号: [此处隐去具体型号]* 核心功能: 用于生产某精密电子元件的金属外壳,对冲压精度、速度和稳定性要求极高。* 服役状态: 已运行约五年,是生产线上的瓶颈设备,日常执行严格的二级保养制度。
1.2 故障现象描述 近期,该设备在运行过程中出现一种规律性的、沉闷的撞击声。该异响大约在设备启动运行15分钟后开始出现,并随着运行时间的延长,声音逐渐增大、频率变得不稳定。同时,生产部门反馈,由该设备冲压出的产品,其关键尺寸的公差开始出现周期性超标,不良率从以往的0.5%攀升至3%左右,严重影响了产品质量和生产计划。操作人员曾尝试降低冲压速度,异响有所减轻,但产品精度问题依然存在,且降低速度不符合生产节拍要求。
二、 故障排查与分析的详细过程
面对这一复杂且紧急的故障,我与团队制定了由表及里、由易到难、先电气后机械、动静结合的系统性排查方案。
2.1 第一阶段:初步检查与常规排查(排除表面因素) * 操作与工艺层面: 首先与操作工和工艺员沟通,确认近期是否更换过模具、材料或修改过加工参数。经确认,各项工艺参数均在标准范围内,使用的也是同一批次的原材料,排除了工艺与材料变更导致问题的可能性。* 外部检查: 对设备进行停机检查。检查了地脚螺栓的紧固情况、减震垫的状态,均无松动或老化。检查了设备周围环境,无新增的振动源。* 润滑系统检查: 检查了自动润滑系统的油压、油位和各润滑点的出油情况。油路通畅,润滑油品牌及标号符合要求,近期也按计划补充了润滑脂。初步排除了因润滑不良导致干摩擦产生异响的可能性。
2.2 第二阶段:传动系统深入分析(寻找异响源头) 异响具有周期性,我们初步判断问题很可能出在旋转或往复运动的传动系统上。* 电机与飞轮: 我们首先断开离合器,单独启动主电机。电机运行平稳,无异响,轴承温度正常。飞轮惯性转动时也无明显噪音。排除了电机和飞轮本体的问题。* 离合/刹车器: 这是高速冲床的核心部件。我们手动盘车,仔细听辨离合器与刹车器在结合与分离过程中的声音,未发现异常。对其进行了气压测试,保压正常,响应时间也在标准范围内。* 曲轴与连杆机构: 这是将旋转运动转化为滑块直线往复运动的关键。我们拆开了部分防护罩,手动盘车使冲床缓慢运行一个完整的冲程。 * 初步发现: 在滑块运动到下死点附近时,能用手感觉到连杆大头瓦与曲轴连接处有极其轻微的跳动感,并伴有“咯噔”一声。这成为了我们重点怀疑的对象。 * 测量验证: 我们使用百分表和塞尺对曲轴轴颈与连杆瓦之间的间隙进行测量。静态测量结果显示,间隙值在0.08mm左右,处于该设备维修手册规定间隙(0.05-0.09mm)的上限,但并未超标。这让我们产生了疑惑:既然间隙在允许范围内,为何会产生如此明显的异响和精度下降?
2.3 第三阶段:根本原因的深度挖掘(从现象到本质) 静态间隙合格,但动态异响明显,这说明问题可能并非简单的磨损,而是与材料、温度、应力等动态因素相关。* 提出假设: 1. 假设一:热胀冷缩效应。 设备运行后温度升高,曲轴和连杆的热膨胀系数不匹配或局部过热,导致动态间隙发生异常变化。 2. 假设二:材料疲劳或微小裂纹。 连杆瓦或曲轴本身存在肉眼难以发现的疲劳裂纹,在高速冲击载荷下,裂纹张开与闭合,产生异响和变形。 3. 假设三:润滑油膜失效。 尽管润滑系统看似正常,但在高速重载下,该处的动压油膜可能被破坏,导致金属瞬间接触。* 验证过程: * 针对假设一: 我们使用红外测温仪对设备运行过程中的曲轴与连杆连接部位进行温度监控。发现该部位的温度上升速度确实比其他轴承部位要快,运行20分钟后,温度达到75摄氏度,高于正常情况下的60摄氏度。这证实了局部过热现象的存在,支持了热效应的假设。 * 解体检查: 基于温度异常的发现,我们决定对曲轴连杆机构进行解体检查。拆下连杆瓦后,真相大白。我们发现,连杆瓦的内表面虽然没有严重的划痕或磨损,但其巴氏合金层出现了极其细微的网状龟裂,并在局部区域有轻微的剥落迹象。这正是典型的疲劳失效特征。* 根本原因链分析: 1. 直接原因: 连杆瓦巴氏合金层产生疲劳龟裂与剥落。 2. 根本原因: 为何会疲劳?经过与设备原厂工程师沟通和查阅资料,我们了解到,该型号冲床在早期批次中,其连杆大头瓦的设计冗余度不足。在长期高频次的冲击载荷下,特别是在冲压行程的下死点,材料承受的交变应力最大,最容易达到疲劳极限。 3. 诱发因素: 随着设备的自然磨损,配合间隙逐渐增大到允许值的上限。这使得润滑油膜的承载能力有所下降,动态冲击力也随之增大,加速了疲劳裂纹的萌生与扩展。设备运行后,裂纹处的摩擦导致局部温度升高,热膨胀进一步加剧了动态间隙的异常,最终形成“间隙偏大 → 冲击加剧 → 疲劳扩展 → 局部过热 → 间隙异常 → 异响与精度下降”的恶性循环。
三、 解决方案与实施效果
3.1 解决方案 * 部件更换与升级: 联系设备原厂,订购了改进后的新一代连杆瓦。新瓦采用了更耐疲劳的合金材料,并优化了背部的油槽设计,以改善润滑和散热效果。* 精度修复与装配: 在安装新瓦前,使用金相砂纸对曲轴轴颈进行了精细抛光,消除表面微小的划痕,确保接触面光洁度。严格按照维修手册的扭矩要求,分多次均匀地拧紧连杆螺栓。* 间隙精密调整: 使用压铅法精确测量并调整装配后的轴瓦间隙,将最终间隙控制在标准范围的下限值(0.055mm),以提供更好的支撑刚性和油膜稳定性。* 润滑系统强化: 清洗了通往该部位的润滑油路,并更换了更高粘度等级、抗极压性能更好的润滑油,以适应高速重载工况。
3.2 实施效果 * 异响消除: 重新组装并调试后,启动设备。设备从冷态到热态连续运行4小时,之前出现的周期性异响完全消失,运行声音平顺有力。* 精度恢复: 生产部门配合进行了连续500次的产品试冲。经品保部门检测,所有产品的关键尺寸均在公差带中心值附近稳定波动,产品合格率恢复到99.8%以上。* 效率提升: 由于设备稳定性恢复,冲压速度也恢复到了额定最高速度,生产效率瓶颈得以解决。* 知识沉淀: 我将整个排查过程、原因分析和解决方案整理成详细的维修案例报告,并附上解体检查时拍摄的照片,存入部门的知识库,并组织了一次技术分享会,让团队成员都能了解此类深度故障的诊断思路。
四、 总结与反思
此次7号高速冲床的故障处理,是一次从现象到本质、理论与实践相结合的成功维修案例。它带给我以下几点深刻启示:1. 系统性思维的重要性: 面对复杂故障,不能头痛医头、脚痛医脚,必须建立系统的诊断逻辑,层层递进,才能避免走弯路,快速定位根源。2. “动静结合”的诊断方法: 静态测量数据是基础,但不能迷信。必须结合设备在动态运行下的各种参数(如温度、振动、声音)进行综合判断,才能发现静态下隐藏的问题。3. 对材料与力学的理解是机修工的进阶能力: 此次故障的根源是材料疲劳。这提醒我们,优秀的机修工程师不仅要懂装配、会换件,更要对设备的设计原理、材料特性、受力分析有一定了解,才能真正做到“知其然,并知其所以然”。4. 知识管理与经验传承的价值: 将一次成功的维修转化为可复制、可学习的标准化案例,其价值远大于修复一台设备本身。这是提升整个团队技术水平的有效途径。
通过这次挑战,我的故障诊断能力,特别是对精密设备深度故障的分析能力得到了极大的锻炼和提升。在未来的工作中,我将继续秉持这种钻研精神,不断学习,勇于探索,为保障公司设备的“健康”运行做出更大的贡献。
篇三:《机修工作总结》
(团队管理与流程优化视角范文)
摘要: 本总结报告旨在回顾过去一个阶段内,本人作为机修班组长,在团队建设、维修流程优化、预防性维护体系升级以及跨部门协作等方面所做的工作、取得的成效及遇到的挑战。报告的核心并非罗列个人维修任务,而是从一个基层管理者的角度,阐述如何通过管理和流程的改进,提升整个机修团队的响应速度、维修质量和工作效率,从而最大化地保障生产线的稳定运行,实现从“救火队”向“保健师”的角色转变。
一、 引领团队转型:从被动响应到主动预防
在接手班组初期,我们面临的常态是:生产线此起彼伏的报修电话,维修人员疲于奔命地在各个故障点之间穿梭,工作缺乏计划性,且同类故障重复发生率高。我认识到,要改变这一局面,必须推动团队工作模式的根本性转变。
1.1 建立并优化预防性维护(PM)体系 * 现状梳理与数据分析: 我带领团队成员,首先对过去一年的所有维修记录进行了系统梳理,利用简单的统计工具,分析出故障率最高的设备、最常见的故障模式以及平均修复时间(MTTR)等关键指标。数据清晰地指向了几台老化设备和几个常见的薄弱环节。* 制定动态PM计划: 基于数据分析结果,我们摒弃了过去“一刀切”的保养手册,为每一台关键设备量身定制了更具针对性的PM计划。计划内容细化到具体的保养项目、执行周期、负责人、所需备件和工具,以及明确的检查与验收标准。例如,针对故障频发的某输送带驱动电机,我们将轴承的润滑周期从每季度一次缩短为每月一次,并增加了每月的振动检测。* 引入可视化管理: 我们在车间设立了“设备健康状态看板”,用红、黄、绿三种颜色标识每台关键设备的健康状况及下一次PM计划的时间。这不仅提醒了我们机修团队,也让生产部门对设备状态一目了然,促进了共同维护的意识。* 实施效果: 经过半年的运行,关键设备的非计划停机时间环比下降了30%,与PM相关的备件消耗变得更具计划性,紧急采购的次数明显减少。团队成员的工作也从无序的“救火”变得更有条理。
1.2 推行TPM(全员生产维护)理念 我深知设备维护不仅是机修部门的责任。为此,我积极与生产部门沟通,推动TPM理念的初步实践。* 赋能一线操作工: 我们编制了图文并茂的“设备日常点检与基础保养(清扫、紧固、润滑)指导手册”,并对所有一线操作工进行了三轮培训。让他们掌握了如何进行开机前的基础检查,如何辨别设备初期的异常信号(如异响、异味、轻微泄漏等)。* 建立快速反馈机制: 我们在每台设备上张贴了简易的报修二维码,操作工通过手机扫码即可填写故障描述并附上照片,信息直接同步到我们班组的工作群。这比传统的电话报修更直观、高效,也便于我们进行故障分类和优先级排序。* 成效体现: 大量的小问题、潜伏期故障在萌芽阶段就被操作工发现并由我们及时处理,避免了小病拖成大病。操作工的设备归属感和责任心也显著增强,形成了“我的设备我爱护,我的设备我了解”的良好氛围。
二、 内部管理优化:提升团队战斗力与凝聚力
一支高效的团队离不开科学的内部管理。我着重在技能培养、绩效激励和知识共享三个方面下功夫。
2.1 构建“传、帮、带”技能提升机制 * 师徒结对: 针对新入职的员工和技能相对薄弱的成员,实施“一对一”师徒结对制度。由经验丰富的老师傅担任导师,不仅传授维修技能,更传承严谨的工作作风和安全意识。我们为每对师徒制定了明确的培养计划和考核节点。* 每周技术分享会: 固定每周五下午为“技术复盘与分享”时间。由当周处理过典型或复杂故障的同事担任主讲人,分享其诊断思路、排查过程和经验教含。这种形式不仅巩固了主讲人的知识,也让所有成员“一人攻关,全员受益”,团队整体技术水平在交流碰撞中稳步提升。* 外部培训与认证: 积极为团队成员争取参加设备厂商、行业协会组织的专业培训机会。本年度,已有两名同事获得了高级电工证,一名同事参加了某品牌PLC的高级编程培训,为团队注入了新的技术活力。
2.2 实施公平透明的绩效考核 改变过去“干好干坏一个样”的局面,我与上级沟通,设计了更能量化和体现贡献度的班组绩效方案。考核维度包括:* 基础指标: 所负责区域的设备故障率、MTTR、PM计划完成率。* 加分项: 提出并被采纳的合理化建议、完成的技术改造项目、在技术分享会上的贡献、培养新人的成效等。* 安全与规范: 严格执行安全操作规程(SOP),维修记录的完整性与规范性。通过将绩效与员工的收入、评优评先直接挂钩,极大地调动了团队成员的主观能动性和责任心。
2.3 打造团队知识库 * 维修案例电子化: 要求所有重大维修完成后,必须按照统一模板填写《维修案例报告》,包括故障描述、原因分析、解决方案、使用备件、预防措施等,并附上关键图片或视频,上传至共享服务器。* 图纸与资料集中管理: 将所有设备的电气图、液压图、说明书、备件清单等技术资料进行电子化扫描和分类归档,方便团队成员随时通过手机或电脑查阅,极大地提高了查找资料的效率。
三、 跨部门协同:打破壁垒,共担目标
设备的高效运行需要生产、工艺、仓储、采购等多个部门的协同作战。我致力于打破部门间的沟通壁垒。
- 建立定期沟通例会: 每周一上午,我都会与生产车间的主任、班组长召开一个简短的“生产-维修协调会”。会上,我们共同回顾上周的设备问题,预告本周的PM计划,并协调解决因维修可能影响生产的安排。这种前置沟通,有效减少了因信息不对称造成的摩擦和生产中断。
- 优化备件管理流程: 与仓储和采购部门协作,对常用备件和易损件建立了最低库存预警机制。同时,基于我们对设备故障的分析,为关键备件提供了更准确的采购预测,缩短了采购周期,避免了因“等米下锅”而延误维修。
- 参与新设备引进评估: 我主动申请参与到公司新设备的选型和验收环节。从维修便利性、备件通用性、技术资料完整性等角度提供专业意见,确保新引进的设备“买得来,更能用得好、修得快”。
四、 面临的挑战与未来规划
尽管取得了一定的成绩,但我们的工作仍面临一些挑战:1. 人员技能结构不均衡: 团队中精通机械的老师傅多,但熟练掌握现代数控系统、机器人技术的年轻力量尚显不足。2. 预测性维护(PdM)技术应用空白: 目前仍停留在预防性维护阶段,缺乏如在线振动监测、红外热成像等更先进的预测性诊断工具和手段。3. 部分老旧设备改造资金受限: 对于一些因设计缺陷或严重老化而导致故障频发的设备,根治性的技术改造方案因预算问题难以实施。
未来,我将带领团队在以下方向上继续努力: 1. 推动技能升级: 重点引进或培养至少1-2名精通电气自动化和机器人技术的骨干,形成“机电一体”的复合型技能团队。2. 试点预测性维护: 选择一台价值高、影响大的关键设备,申请预算引进基础的预测性维护工具(如手持式测振仪),进行PdM试点,积累数据和经验。3. 用数据说话,争取资源: 对亟待改造的老旧设备,进行更详细的成本效益分析,用“因故障造成的损失”与“改造投入”的对比数据,向上级争取技术改造的立项和资金支持。
结语
作为一名机修班组长,我的职责不仅是修理机器,更是经营一个团队,优化一套流程。过去的一段时期,通过聚焦主动预防、优化内部管理、强化跨部门协同,我们的团队正逐步从被动的“维修工”向主动的“设备健康管理者”转变。前路依然有挑战,但我相信,只要坚持正确的方向,持续改进,我们的团队一定能为公司的生产稳定和效益提升提供更加坚实、可靠的保障。
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